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燃氣安全設備
來源:青海油田
時間:2025-03-18
“以前罐車上都會帶一根膠皮管子,裝油時把管子系在出油口下方,然后伸進罐車頂部的進油口。整個過程要對接管道、調整流速、拆卸安裝,步驟煩瑣得很。現在無需連接,可以直接將鶴管尾端放進罐口,既省時又省力,主要還安全。”崗位員工趙金桂感嘆道。
3月15日,采油二廠扎401-1-1井,改造后的單井罐裝油鶴管正式亮相。
目前,采油二廠共有抽油井696口,單井罐拉運井121口。長期以來,裝油管線系統存在著諸多痛點、難點,比如管線材質老化、管壁變薄。裝油管線缺少防靜電裝置,油品流動產生的靜電無法及時導出。操作流程復雜,工人勞動強度大,易導致操作失誤,影響裝油效率與生產安全。
為攻克單井罐裝油難題,采油二廠“何湘職工技術創新工作室”結合管道設計理念,重新規劃管線布局,優化連接工藝提升輸送效率。
工作室成員王修柱詳細介紹了單井罐裝油鶴管設計理念:將原來的單一管道改為三段,用兩處活動接頭連接。三段式設計可將整體管道拆分,出現問題單段維修,節省時間和成本。此外,通過加裝的液壓桿,調整銷釘位置,使管道上的機械臂可以靈活移動。方便對準油罐車,減少因管道角度偏差導致的流速不均問題,操作難度降低。加裝合金材質管道替代膠皮管,改造后裝油時出油口距罐車底部20厘米,減少了原油從高處沖擊罐壁,防止靜電的產生,提升安全系數。
目前,采油二廠已完成4口單井罐改造,并逐步投入使用。在使用過程中,一線員工感受到了小改小革帶來的便利,“拉下裝油鶴管就能直接操作,同時也更好防靜電,安全系數提升不少,為安全生產上了一把‘保險鎖’。”
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